我國成套生產(chǎn)線設備中使用的鐘罩式安全閥,均隨成套設備配套而來,用戶反映泄漏量大,維修更換不方便,而且價格昂貴。研制成套設備的配套安全閥,既能為用戶節(jié)約資金,解決后顧之憂,又為我廠制造安全閥新產(chǎn)品找到一
我國成套生產(chǎn)線設備中使用的鐘罩式安全閥,均隨成套設備配套而來,用戶反映泄漏量大,維修更換不方便,而且價格昂貴。研制成套設備的配套安全閥,既能為用戶節(jié)約資金,解決后顧之憂,又為我廠制造安全閥新產(chǎn)品找到一條新路子。
1、結構分析
對用戶提供原結構不同的3種安全閥,按照GB 12243―89《彈簧直接載荷式安全閥》進行整定壓力、密封性和機械特性等項目檢驗,結果3種安全閥的整定壓力偏差均符合要求,動作靈活,無卡阻,機械特性好,但密封性都較差,每分鐘氣泡數(shù)分別為480、455和265,泄漏量均超出國標規(guī)定值10倍以上。為尋找泄漏原因,我們對其結構進行了分析。該類安全閥由閥體、閥座、閥瓣、導向套、鐘罩、閥桿、彈簧及閥蓋等主要零部件組成,鐘罩形式分蝶形、鐘形和反沖盤形幾種,進出口直徑有相等的、有出口比進口放大1級的、還有放大2級或2級以上的,零件加工精度高、閥腔清潔度好。但閥瓣(圖1a)厚度均較薄,最小只有2.5 mm,硬度較低(HRC<30),受熱起跳易產(chǎn)生變形和磨損,引起泄漏。
2、改進與試制
針對受熱變形泄漏問題,經(jīng)反復比較試驗,改進了原安全閥密封結構,將閥瓣與導向塊連成一體,將錐面密封改為平面密封,增加了閥瓣厚度,并在閥座和閥瓣的密封面上堆焊鈷基硬質合金,以提高密封面的耐溫性能和表面硬度,解決了受熱變形泄漏問題,改進后的閥瓣結構見圖1b。根據(jù)成套設備的安裝尺寸及性能參數(shù),首批試制了2個品種、3個規(guī)格共7臺平面密封安全閥,適用介質為聯(lián)苯加聯(lián)苯醚,工作溫度小于或等于330 ℃,開啟壓力分別為0.45 MPa、0.55 MPa和1.2 MPa。安裝于某生產(chǎn)線上連續(xù)試用123天,停產(chǎn)檢修時拆下進行開啟壓力和密封性檢驗,結果見表1。表中數(shù)據(jù)說明,試用的這批安全閥,開啟壓力和密封性能均達到國家標準規(guī)定的優(yōu)質品要求。
3、推廣應用
在改進試制成功后,又對該廠成套設備上的安全閥逐步進行改造。至1992年底,將該廠生產(chǎn)線上的原配套安全閥全部更換為我廠生產(chǎn)的安全閥,運行2年后,所有安全閥工作性能穩(wěn)定,開啟靈敏,密封性好,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,這不僅為該廠節(jié)約了購買配套安全閥的外匯費用(折合人民幣180余萬元),也為我廠安全閥產(chǎn)品質量上檔次起到了借鑒和促進作用。