三維力控ForceControl工控組態(tài)軟件是一個基于Windows環(huán)境下的數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測、處理和控制軟件包。利用該組態(tài)軟件提供的工具,通過簡單形象的組態(tài)工作,即可構(gòu)成所需的軟件功能,它正以其便捷的軟件開發(fā)性能、易維護性和較低的開發(fā)費用成為國內(nèi)計算機控制系統(tǒng)的主流軟件。
組態(tài)軟件功能分析
1.DRAW
豐富的畫面顯示組態(tài)功能組態(tài)軟件提供給用戶豐富強大的繪圖編輯、動畫連接和腳本工具。DRAW是集成的開發(fā)環(huán)境,它使用面向?qū)ο蟮膱D形對象創(chuàng)建動畫式顯示窗口,同時它還為開發(fā)者提供了大量常用的工業(yè)設(shè)備圖符、儀表圖符、趨勢圖、歷史曲線、報警對象等功能,它使用面向?qū)ο蟮膱D形對象創(chuàng)建動畫式顯示窗口。這些窗口的數(shù)據(jù)、圖形顯示可以來自過程I/O或Microsoft Windows第三方應(yīng)用程序。
2.VIEW
VIEW用來運行由DRA W 創(chuàng)建的圖形窗口,支持的畫面數(shù)量不受限制,數(shù)據(jù)刷新速度快于5 ms。軟件提供工業(yè)標準數(shù)字模型庫和控制功能庫,滿足用戶所需的測控要求,能夠?qū)y控信息進行記錄存儲、顯示計算、分析、打印,界面操作靈活方便,為保證數(shù)據(jù)安全性,還設(shè)有口令保護功能。
3.DB DB是整個系統(tǒng)的核心、構(gòu)建分布式應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)。它負責整個力控應(yīng)用系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)處理、歷史數(shù)據(jù)存儲、統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理、報警信息處理、數(shù)據(jù)服務(wù)請示處理。DB與DRA W構(gòu)成服務(wù)器,客戶機模式,各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點上的DB通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)程序可以構(gòu)建成復(fù)雜的分布式網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)。單機數(shù)據(jù)處理能力超過1萬點,歷史數(shù)據(jù)可以保存l0年以上,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理能力超過5萬點。
4.I/0 Server
I/O Server完成與各種檢測、控制設(shè)備的通信,負責從過程I/O設(shè)備讀取實時數(shù)據(jù),同時將來自圖形界面和實時數(shù)據(jù)庫的控制命令寫入I/O設(shè)備。DB與I/O Server構(gòu)成服務(wù)器/客戶計算模式。I/O Server由很多單體程序構(gòu)成,每個單體程序能夠完成特定設(shè)備的通信功能,支持大多數(shù)主流控制設(shè)備生產(chǎn)商所提供的硬件。
5.NetClient和NetServer
在NetClient和NetServer內(nèi)部采用的TCP/IP通信協(xié)議,它保證用戶可以充分利用Intranet或Internet的網(wǎng)絡(luò)資源,保證數(shù)據(jù)刷新速度快于5 ms,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理能力超過5萬點。
Force Control的應(yīng)用
依據(jù)上述對組態(tài)軟件的功能分析,結(jié)合鉆桿摩擦焊生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)的實際情況,選擇了三維力控組態(tài)軟件作為此工控系統(tǒng)的上位機監(jiān)控軟件?;谝陨峡紤]其數(shù)據(jù)采集和控制器件采用日本OMRON CQMIH系列PPLC、字光溫控儀、美國RETEC測溫儀和日本TOSHIBA變頻器;網(wǎng)絡(luò)連接采用RS485總線傳輸,連接距離1.5 km,通信速率9 600 bits;計算機采用研華工控機1GHz、256MB內(nèi)存、30GB硬盤、20in飛利浦大屏幕顯示器;通信適配器采用RS232C S484 RS422信號轉(zhuǎn)換適配器。
本生產(chǎn)線監(jiān)控系統(tǒng)為單機集中式控制系統(tǒng),今后還可以通過電話撥號網(wǎng)絡(luò)或Intranet把工控機連接到各管理部門工作站上,以實現(xiàn)集中式管理。在設(shè)計時考慮到如果工控機出現(xiàn)故障不能工作,操作員可以在生產(chǎn)線現(xiàn)場對每一條生產(chǎn)線進行控制,回到傳統(tǒng)的手動控制方式。整個工控系統(tǒng)硬件控制模式如下圖。
1.摩擦焊生產(chǎn)線概況與監(jiān)控要求
(1) 生產(chǎn)概況
摩擦焊生產(chǎn)共有3條,即退火、淬火和回火線。控制系統(tǒng)基本的分布情況是:退火定位信號2點、上料信號l點、中頻感應(yīng)圈溫度信號l點;淬火定位信號4點、上料信號l點、中頻感應(yīng)圈溫度信號l點;回火定位信號2點、上料信號l點、中頻感應(yīng)圈溫度信號l點。
(2) 監(jiān)控要求
① 信號采集:包括對標準數(shù)據(jù)信號的采集和對中頻感應(yīng)圈溫度信號等非標準數(shù)據(jù)信號的采集。
② 監(jiān)控操作:包括操作控制、參數(shù)設(shè)定等。
③ 動態(tài)顯示:包括動態(tài)流程圖顯示、報警顯示、實時溫度曲線顯示等。
④ 操作畫面:通過畫面操作可查詢與管理生產(chǎn)系統(tǒng),如打印實時報表和歷史報表,并可任意設(shè)定打印的歷史報表的時刻。
⑤ 系統(tǒng)具備可擴展性。
2.軟件設(shè)計
根據(jù)生產(chǎn)線的實際情況和監(jiān)控要求,此工控系統(tǒng)共組態(tài)DI(數(shù)字量輸入)36路;DO(數(shù)字量輸出)32路;AI(模擬量輸入)16路;AO(模擬量輸出)3路。應(yīng)用系統(tǒng)主要開發(fā)了24個顯示畫面,畫面內(nèi)容豐富,包括了如模擬表盤、數(shù)字表、趨勢圖、總貌圖、歷史曲線、實時溫度曲線、歷史報警、生產(chǎn)流程圖等1O多種顯示組件。在系統(tǒng)中采用了兩種方法來處理輸入/輸出量的控帶Ij一是不需要控制,數(shù)據(jù)從現(xiàn)場采集到工控機后,可以直接在顯示器顯示;二是需要進行判斷、計算的各種參數(shù)和變量,需要經(jīng)過相應(yīng)模塊的計算、判斷、編程,然后再進行顯示、輸出和控制。
(1) 數(shù)字量信號
現(xiàn)場電磁閥及報警信號的檢測采用CQM1H系列PLC完成,力控I/O驅(qū)動程序負責完成PLC數(shù)據(jù)的讀/寫操作。
(2) 模擬量信號
中頻感應(yīng)圈溫度信號由美國RETEC測溫儀采集后送往宇光溫控儀,溫控儀將信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號再采用RS485與上位機中的力控軟件通信,由其處理采集到的信號,將其測量值與上限報警值相比較,據(jù)此產(chǎn)生超溫報警信號,并在顯示器上顯示。
(3) 智能通信傳送
由于一臺上位機同時監(jiān)控三條生產(chǎn)線,所以必須對各條生產(chǎn)線的PLC及溫控儀等控制設(shè)備加以區(qū)分。本系統(tǒng)中將不同的PLC及溫控儀賦以不同的站點號來加以區(qū)分。
(4) 顯示畫面
根據(jù)工藝提出的生產(chǎn)要求,力控軟件操作畫面的設(shè)計采用主菜單的形式。并且在每幅畫面中分別有按鈕進行切換,畫面包括主菜單、動態(tài)流程圖及溫控曲線畫面、報表畫面、報警畫面、歷史數(shù)據(jù)查詢畫面等。
在流程圖畫面中(見圖2),根據(jù)流程圖當前批示顏色和閃爍狀態(tài)可以確定現(xiàn)場各條生產(chǎn)線此時所處的工作狀態(tài)。例如,退火流程圖監(jiān)控下的圓形回退指示塊此時顯示為紅色且不斷閃爍,說明淬火生產(chǎn)線上的鉆桿正處于回退操作中。
當系統(tǒng)發(fā)生異常報警時,實時報警畫面自動彈出,并且在畫面右上方的報警指示燈在不斷閃爍,同時上位機發(fā)出報警鈴聲,以警告操作者。根據(jù)報警顯示畫面中給出的異常位號和注釋,可以判斷出是哪部分出現(xiàn)了異常和異常情況的類型。
通過點擊歷史報警按鈕,還可以查詢過去曾經(jīng)發(fā)生過的所有報警情況。
(5) DDE動態(tài)數(shù)據(jù)鏈接(客戶程序和服務(wù)器程序之間的動態(tài)數(shù)據(jù)通信方式)
服務(wù)器方檢測數(shù)據(jù)變化,當數(shù)據(jù)一旦發(fā)生變化則服務(wù)器方自動將變化過的數(shù)據(jù)發(fā)向客戶方面而不需客戶方的請求。在組態(tài)應(yīng)用程序時需要給出DDE的定義,包括服務(wù)(Service)和主題(Topic)。服務(wù)就是服務(wù)器程序的名字,本程序中為Excel;主題就是服務(wù)器程序提供服務(wù)名,即Excel的各個工作表。
3.系統(tǒng)調(diào)試及運行情況
應(yīng)用腳本程序編制時,一定要考慮通信速度。如果不停地循環(huán)向控制器(PLC)下置數(shù)據(jù),會影響數(shù)據(jù)采集速度。因此,向PLC發(fā)送控制命令的程序動作應(yīng)盡量放在數(shù)據(jù)改變腳本中執(zhí)行。
根據(jù)不同的設(shè)備可以反復(fù)調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)的配置,使之達到最佳工作狀態(tài),因為不同設(shè)備對采集速率有不同要求。重要的控制功能由穩(wěn)定可靠的PLC去完成,這樣當上位機出現(xiàn)故障時就不會影響現(xiàn)場控制,做到危險分散、集中控制。
經(jīng)過近2年的實際應(yīng)用,結(jié)果表明:大慶管修廠摩擦焊車間自從鉆桿摩擦焊生產(chǎn)線微機監(jiān)控系統(tǒng)投入使用以后,大大地提高了勞動效率、產(chǎn)品合格率,而且降低了工作強度,簡化了操作和維修,降低了生產(chǎn)費用,車間經(jīng)濟效益得到了顯著的提高。